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拖拉机厂家双侧铣床应用案例


 在双侧铣床的应用案例中,有专业生产大中轮拖拉机的厂家,其中提升器壳加工线中就有双侧铣床的应用。

 

加工时,工作台上可同时装两个零件,同时完成两个零件四个面的铣削加工。铣削时工作台首先快进接近零件改为工进,直至全部加工完成后快速退回。工作台的工进和快进转换通过电气开关发信号,电磁铁的通断来实现。

 双侧铣床

该工序需费时 9min,班产最高 50 件,而该条生产线上其他工序的费时最长为 6min,因此双侧铣床工序成为提升器壳体生产线中的卡脖子工序,严重制约着生产,目前大轮拖月产量为 3000 多台,日需提升器壳体 100 多件,该条生产线不得不三班连续生产,才能保证生产需求。

 

考虑两种改进实现方案:

一是在合适的位置安装碰压开关,发信号给 PLC,控制电磁铁进行节流与否,实现工进与快进的转换;二是在合适的位置安装单向行程调速阀,通过调速阀控制油缸流量,实现工进与快进的转换。第一种方案仅需增加两个信号开关,修改双侧铣床 PLC 程序即可实现,但铣削产生的铸铁铁屑和粉尘往往使开关失灵,造成撞车事故;第二种方案通过液压实现,可靠性高,但改进相对较为复杂。

 

通过对比,综合考虑后决定采用第二种方案来改进工进与快进的转换。具体实施如下:完全打开或拆除单向节流阀,此时不论电磁阀动作与否,工作台始终只有快速运动,然后 在双侧铣床上合适位置安装一单向行程调速阀, 在工作台上安装压块,控制工作台的快进与工进。原设计是依靠电气控制来实现快进与工进的转换,未设单向行程调速阀,而工作台与床身距离非常小,给单向行程调速阀安装带来了较大难度,改进过程中,各个相关尺寸都经过多次反复测量才最终确定。


双侧铣床液压系统改进后,经过调试达到了预期的设计效果,单件工时由 9min 缩短到 7min,产量从原来的 50 /班,提高到了 60 /班,每月可累计增产 540 台,满足了生产需求。


生产效率提高后,针对液压系统双联叶片泵多次出现压力 低和不稳定故障,选用海特克 PVL 系列叶片泵,用两台单泵替代双联泵,结果表明,液压系统工作可靠压力稳定,设备故障率大大降低。

 

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铜材厂老式双侧铣床应用案例及问题分析

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老式双面铣床改造案例

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