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双端面铣床改进目标:
刀棱高度由原来的 0.15mm 降低至 0. 05mm ~0. 08mm,刀棱周期由原来的 15mm ~ 20mm,降低至 7mm ~ 10mm,铣刀转速由原来的 400r / min 提高至 600r / min,铣后带材表面达到无油泥、黑点、残留物。
双端面铣床方案设计 机械部分
重新设计制作铣刀轴承座方箱,铣刀轴承箱上加装液压锁紧装置,减少铣刀震动,以达到降低带材铣削刀棱高的目的。;
设计安装一套压紧辊,上、下面铣之间现只有一对压紧辊,所起的作用只能压紧一条线。在原有位 置上改为多辊压紧,更好实现带材面压紧,减少带材运动中的震动。
在铣刀护板上安装风液混合喷嘴,将原来涂抹式润滑方式改为乳液雾状润滑,达到铣刀冷却润滑目的,确保带材表面粗糙度符合要求。为确保铣后带材表面清洁度,在铣后加装清洗刷箱。加装切尾剪,实现净料头流向下道工序。
双端面铣床方案设计 电气部分
模拟系统改为数字系统,采用西门子公司6RA70 直流调速控制器替代原有的模拟调速系统。 程序控制由原来的西门子早期的 S5 PLC 升级为目前应用比较广泛地 S7 - 300 系列 PLC,安全可靠。
刀棱、刀棱周期的改善
重新设计制作的方箱上增加了2个柱塞油缸,在铣刀铣削过程中,柱塞缸处于锁紧状态,彻底消除了方箱与牌坊之间的运动间隙,达到了稳定铣削的目 的。利用原来铣刀牌坊压紧辊位置,将单辊改为双辊,铣削中起到了很好地稳定带材的作用。通过对铣刀调速系统的数字化改造,使上、下铣刀的转速均稳定在 600r / min,很好的满足了铣削要求,对改善和降低刀棱的宽度有很大的帮助作用。通过改造项目的实施,目前刀棱高度控制在0.08mm 以内,刀棱周期大多控制在10mm以内。
表面清洁
重新安装设计的一套铣刀压紧护板,在护板上安装了风液混合喷嘴,将原来涂抹式润滑方式改为乳液 雾状润滑。不但改善了铣刀的润滑状况,起到了很好 的润滑效果,而且避免了原来涂抹式带来的带材表面 油污,极大地改善了带材表面的光洁度。
由于以前对在铣面后刀痕和残留物的影响没有足够重视,铣面生产线没有刷洗机。随着对产品质量 的要求越来越高,体现了刷洗机的必要性。刷洗机有 一对刷子上、下对称布置,湿式刷洗。为了使带材在 刷洗箱内能够稳定清洗,在清洗刷箱前面安装了一对 液压压紧辊,既达到了稳定带材的作用,同时也起到保护清洗刷箱不被带材拱起撞坏的作用。
改造后带来的效益
双端面铣床经过改造,效果明显,达到了预期改造目标。
省外委铣料费用
统计外委费用,2012 年发生费用 200.3万元, 2013年发生费用82.6万元,2014 年没有再外委铣料,按前两年的费用平均计算,双端面铣床改造后为铜板带厂节省外委费用100万元以上。