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双端面铣床新系统改造目标及方案设计


双端面铣床改进目标:

刀棱高度由原来的 0.15mm 降低至 0. 05mm 0. 08mm刀棱周期由原来的 15mm  20mm降低至 7mm  10mm铣刀转速由原来的 400r / min 提高至 600r / min铣后带材表面达到无油泥黑点残留物

双端面铣床

 

双端面铣床方案设计  机械部分

 重新设计制作铣刀轴承座方箱铣刀轴承箱上加装液压锁紧装置减少铣刀震动以达到降低带材铣削刀棱高的目的;

设计安装一套压紧辊下面铣之间现只有一对压紧辊所起的作用只能压紧一条线在原有位 置上改为多辊压紧更好实现带材面压紧减少带材运动中的震动

在铣刀护板上安装风液混合喷嘴将原来涂抹式润滑方式改为乳液雾状润滑达到铣刀冷却润滑目的确保带材表面粗糙度符合要求为确保铣后带材表面清洁度在铣后加装清洗刷箱加装切尾剪实现净料头流向下道工序

 

双端面铣床方案设计 电气部分

模拟系统改为数字系统采用西门子公司6RA70 直流调速控制器替代原有的模拟调速系统 程序控制由原来的西门子早期的 S5 PLC 级为目前应用比较广泛地 S7  300 系列 PLC安全可靠

 

刀棱、刀棱周期的改善

重新设计制作的方箱上增加了2个柱塞油缸,在铣刀铣削过程中,柱塞缸处于锁紧状态,彻底消除了方箱与牌坊之间的运动间隙,达到了稳定铣削的目 的。利用原来铣刀牌坊压紧辊位置,将单辊改为双辊,铣削中起到了很好地稳定带材的作用。通过对铣刀调速系统的数字化改造,使上、下铣刀的转速均稳定在 600r / min,很好的满足了铣削要求,对改善和降低刀棱的宽度有很大的帮助作用。通过改造项目的实施,目前刀棱高度控制在0.08mm 以内,刀棱周期大多控制在10mm以内。

双端面铣床 

表面清洁

重新安装设计的一套铣刀压紧护板,在护板上安装了风液混合喷嘴,将原来涂抹式润滑方式改为乳液 雾状润滑。不但改善了铣刀的润滑状况,起到了很好 的润滑效果,而且避免了原来涂抹式带来的带材表面 油污,极大地改善了带材表面的光洁度。

由于以前对在铣面后刀痕和残留物的影响没有足够重视,铣面生产线没有刷洗机。随着对产品质量 的要求越来越高,体现了刷洗机的必要性。刷洗机有 一对刷子上、下对称布置,湿式刷洗。为了使带材在 刷洗箱内能够稳定清洗,在清洗刷箱前面安装了一对 液压压紧辊,既达到了稳定带材的作用,同时也起到保护清洗刷箱不被带材拱起撞坏的作用。

 

改造后带来的效益

双端面铣床经过改造,效果明显,达到了预期改造目标。

省外委铣料费用

统计外委费用,2012 年发生费用 200.3万元, 2013年发生费用82.6万元,2014 年没有再外委铣料,按前两年的费用平均计算,双端面铣床改造后为铜板带厂节省外委费用100万元以上

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